記者觀察網(wǎng)山西2月6日電(記者 明文 通訊員 牛東方 姚丹)近期,,晉能控股裝備制造集團長平公司一項鐵路裝車控制系統(tǒng)升級改造成為職工們的熱議話題,。改造后的鐵路裝車控制系統(tǒng)運行更加穩(wěn)定,裝車能力由原有的每天3列提高至每天6列,,有效節(jié)約了成本80萬元,,是長平公司智能化建設(shè)的又一碩果,。
據(jù)了解,長平公司長平選煤廠鐵路裝車控制系統(tǒng)受出廠程序的控制,,自2008年安裝以來,,就只能在一臺老舊的操作系統(tǒng)為Windows2000且不能升級的電腦上運行,隨著這套系統(tǒng)不斷的升級,,舊電腦無法滿足系統(tǒng)的正常運行需要,,頻繁出現(xiàn)卡頓、延時等故障,,不僅產(chǎn)生了昂貴的維修費用和硬件更換費用,,而且影響和制約著裝車時長和工作效率,給高效生產(chǎn)帶來了諸多不便和弊端,。
為盡快解決難題,,公司技術(shù)人員從突破技術(shù)壁壘入手,積極嘗試解決鐵路裝車控制系統(tǒng)與電腦主機的捆綁問題,??捎捎谡紫到y(tǒng)邏輯復(fù)雜,各子系統(tǒng)環(huán)環(huán)相扣,,解除捆綁的多次努力均以失敗告終,。之后,公司技術(shù)人員迅速轉(zhuǎn)變思路,、另辟蹊徑,,通過反復(fù)論證和不斷嘗試,自主研發(fā)出一套全新鐵路裝車控制系統(tǒng),,甩開了舊系統(tǒng)的羈絆,,并從程序上解除了系統(tǒng)和硬件的捆綁,,使裝車控制系統(tǒng)能兼容和適配不同移動終端,系統(tǒng)運行更加順暢,,裝車效率提高的同時,,還節(jié)約了時間和資金。
“下位機可編程控制系統(tǒng),,共300行,、600多個指令,我們一個指令一個指令翻譯,、調(diào)試,,將原有英文注釋都修改并添加為中文注釋,程序有了明確的注釋后,,處理系統(tǒng)運行故障變得更加便捷有效,,現(xiàn)在我們能在15分鐘內(nèi)鎖定并排除故障點,外運受影響時間大大縮短,?!闭勂鹧b車控制系統(tǒng)的改造過程和效果,長平公司長平選煤廠技術(shù)員楊凱這樣說,。
據(jù)了解,,技術(shù)人員還將上位機操作畫面自主破解升級至最新版本,修復(fù)裝車站車號掃碼儀,,使車牌信息能夠準確識別,、自動導(dǎo)入,避免了因人工記錄數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的現(xiàn)象發(fā)生,,提高了每節(jié)車廂裝煤量的準確度,。
“隨著鐵路裝車控制系統(tǒng)改造的不斷深入,公司深度掌握了鐵路裝車控制系統(tǒng)運行,、維護的核心技術(shù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié),,遇到設(shè)備損壞、系統(tǒng)故障,,不需要再花昂貴的費用外聘專家現(xiàn)場修理,,完全能夠做到自主維修。在這個過程中,,我們還培養(yǎng)了一支具備電路接線調(diào)試,、可編程控制系統(tǒng)的編寫、上位機操作畫面制作,、通訊系統(tǒng)建立,、軟件修改制作、傳感器調(diào)試,、視頻監(jiān)控系統(tǒng)建立等專業(yè)能力的智能化技術(shù)小組,,這讓我們在技術(shù)創(chuàng)新的路上有了更多的底氣和自信,。”長平公司長平選煤廠廠長朱連康說,。