記者觀察網(wǎng)山西7月7日電(記者 明文 通訊員 賈浠月)近日,,晉能控股裝備制造集團長平公司“五小”科技創(chuàng)新成果5305塊煤破碎轉(zhuǎn)載點噴霧自動化改造,有效解決了塊煤破碎過程中的粉塵治理難題,,實現(xiàn)了生產(chǎn)效率與職工作業(yè)環(huán)境的雙重改善,,為安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行保駕護航。
據(jù)了解,,塊煤破碎過程中會產(chǎn)生大量煤塵,,極易造成5305機尾區(qū)域粉塵堆積,不僅影響設(shè)備穩(wěn)定運行,、增加瓦斯管控難度,,且因作業(yè)空間狹小,加之粉塵清理工作量大,,每班需耗費2-3小時手動清理設(shè)備及周邊粉塵,,一定程度上增加了職工勞動強度。
為解決這一難題,,長平公司迅速組建技術(shù)團隊,,針對5305機尾破碎點實施噴霧自動化改造,從尾煤車間引出清水管至5305皮帶機尾,在破碎機至皮帶溜槽科學(xué)布局噴霧管與噴嘴,,將電磁閥安裝于噴霧管前方2米處,,精準控制噴霧啟停;加裝管道加壓泵,,確保水霧壓力充足,,實現(xiàn)高效降塵。同時,,將電磁閥,、管道泵電源接入外圍3#配電室,把啟動信號并入尾煤破碎樓PLC系統(tǒng),,創(chuàng)新設(shè)計“破碎機—噴霧系統(tǒng)”聯(lián)鎖控制程,,當破碎機啟動時,噴霧系統(tǒng)同步開啟,;停機后,,噴霧系統(tǒng)延時自動關(guān)閉,確保破碎區(qū)域無揚塵死角,。
改造完成后,,5305機尾區(qū)域粉塵污染狀況得到顯著改善,設(shè)備運行環(huán)境優(yōu)化,,安全隱患有效降低,,現(xiàn)場安全生產(chǎn)標準化水平大幅提升,職工無需頻繁手動操作噴霧系統(tǒng),,實現(xiàn)了自動化處理,,不僅切實降低了設(shè)備故障率,提高了巡檢效率,,解決了實際生產(chǎn)難題,,更以技術(shù)創(chuàng)新為抓手,保障了安全生產(chǎn)的平穩(wěn)運行,,助力企業(yè)在綠色環(huán)保,、減人提效等方面實現(xiàn)新的突破,為礦井可持續(xù)發(fā)展筑牢根基,。